本报讯(记者彭冰 柳姗姗 通讯员贺春生)“通体洁净,滤孔通畅!”11月5日,在吉林石化公司染料厂苯酚车间,几名员工一边整理清洗完的过滤棒,一边笑着对身旁的车间副主任宗彦凯说:“真没想到,这些原本要当废料扔掉的堵塞过滤棒,现在居然能重复使用,算下来咱们已经省了不少钱!”
苯酚丙酮装置开车初期,物料杂质多,过滤棒易堵塞,这是公认的行业痛点。该厂新建年产35万吨苯酚丙酮装置开车仅一周时间,就更换了80多根堵塞的过滤棒。看着堆积的废旧过滤棒,宗彦凯心里犯了急:“同行业一次性使用后就丢弃是惯例,但惯例未必不能破,能不能试着修复后再利用?”
思及此,宗彦凯立即召集技术骨干和一线员工集思广益。他指着堵塞的过滤棒问:“大家平时清洗设备有经验,蒸汽吹扫能去油污,药剂浸泡能溶杂质,你们想想,如果把这两个办法结合起来,能不能让它起死回生?”
“我试过用蒸汽冲轻度堵塞的滤网,效果还行,但这么严重的堵塞不一定行。”老员工王卓有些迟疑。宗彦凯拍了拍他的肩膀:“不试试怎么知道?咱们组建攻关小组,你负责把控蒸汽压力,朱立强测算药剂配比,于江华跟踪清洗后的使用效果,咱们一起啃下这块硬骨头!”
就这样,在宗彦凯的带领下,攻关小组泡在车间里反复试验:调整蒸汽吹扫的温度和时长,优化药剂浓度与浸泡时间,一次次拆解、清洗、安装、测试。终于,经过十余次实验,“蒸汽吹扫+药剂清洗”的组合工艺成型——堵塞的过滤棒经处理后,滤孔通畅度、耐压性等指标完全达标,单根居然能重复利用4次。
通过利旧复用,在后续开车过程中,该车间仅使用了204根过滤棒,较同行业常规用量减少近九成,仅此一项,节约98万元。